某煤制甲醇企業(yè)的污水處理系統(tǒng)設(shè)計處理能力7200m3/d,當前實際處理量為5500m3/d左右,氣化污水和甲醇污水等生產(chǎn)裝置排出廢水經(jīng)過調(diào)節(jié)池、沉淀池預處理后進入SBR生化池,生化池對水體中溶解的各種有機污染物進行吸附、降解,出水達到設(shè)計指標后回用或外排。 由于煤制甲醇生產(chǎn)工藝的特點,原水堿度高、硬度高、氨氮高,同時SBR池和沉淀池的污泥處理受局限,不能及時排泥,導致SBR池污泥老化嚴重,上清液泥水界面不清晰,污泥濃度高(無機污泥濃度高),氨氮處理效率不穩(wěn)定,濁度不穩(wěn)定等問題。 本污水處理系統(tǒng)工藝流程為: 廢水→預處理沉淀池→綜合池→SBR池→深度處理
該企業(yè)在大檢修完成后,上游各個生產(chǎn)車間在恢復生產(chǎn)的過程中,開機試車工作都需要時間來調(diào)整達到穩(wěn)定生產(chǎn)的過程,故此期間排放的廢水水質(zhì)水量波動較大,尤其是氨氮和COD特別容易波動,對系統(tǒng)造成的沖擊最為嚴重。
為了保證污水處理系統(tǒng)在大檢修后能快速恢復,系統(tǒng)出水水質(zhì)盡快達標,我司對系統(tǒng)進行評估,實施生物增效方案,推薦使用普羅倍活?硝化菌種和倍活?除COD菌種,促使系統(tǒng)的快速啟動。
1、投加方法
在SBR池進水開始后曝氣期間投加,兩種菌種投加位置不同,分開投加,注意產(chǎn)品原液禁止混合。
2、系統(tǒng)參數(shù)控制
1、COD數(shù)值分析
從曲線圖可以看出來,在大檢修完畢后,氣化廢水廢水污染物濃度較高,廢水量也較大,系統(tǒng)負荷嚴重的超出了設(shè)計標準,現(xiàn)場風機都無法滿足提供系統(tǒng)所需的風量。
在系統(tǒng)開始投加倍活?除COD菌種后,各池CODcr數(shù)據(jù)都在呈曲線下降趨勢,4月26號往后,系統(tǒng)出水COD都達到排放標準,說明了在投加了倍活?除COD菌種后,系統(tǒng)恢復時間段,各池的COD去除率提升,系統(tǒng)抗沖擊能力也提高,水質(zhì)符合協(xié)議要求。
2、NH3-N數(shù)值分析
至2019年4月23日系統(tǒng)開始投加倍活?硝化菌種后,期間系統(tǒng)由于來水濃度高,導致系統(tǒng)負荷升高,PH和DO控制不穩(wěn)定,SBR池在進水曝氣時段DO都低于0.5mg/L,系統(tǒng)排水NH3-N期間時常有波動。
自從4月30日后,系統(tǒng)的PH和DO數(shù)值控制都趨于合理的范圍內(nèi),硝化反應明顯增強,此期間系統(tǒng)就算進水NH3-N等指標波動較大的情況下,系統(tǒng)出水NH3-N一直穩(wěn)定在4mg/L以內(nèi),說明了在倍活?硝化菌種的作用下,系統(tǒng)的抗沖擊能力增強,硝化能力增強,硝化速率提高。
3、濁度/硬度數(shù)據(jù)分析
至2019年4月23日系統(tǒng)開始投加倍活?硝化菌后,各池的濁度都有明顯的下降趨勢,至4月28號往后,各池濁度基本上都處于80NTU以內(nèi)了,1號池和3號池由于大檢修結(jié)束時,污泥濃度偏低,系統(tǒng)曝氣量不均造成了在4月26號之前濁度都很高,超過100NTU以上。4月28號以后濁度下降明顯,恢復至正常水平。
經(jīng)過現(xiàn)場勘查和數(shù)據(jù)分析,造成本系統(tǒng)出水濁度偏高的主要原因是:
1、來水硬度較高。
2、系統(tǒng)缺少排泥,污泥齡長,導致污泥老化嚴重。其中濁度里面主要成分都是Ca、Mg離子的化合物。
從上述數(shù)據(jù)及圖表分析中可以看出,系統(tǒng)在投加了倍活?硝化菌種和倍活?除COD菌種后,且控制好硝化菌種生長所需的生長條件后,系統(tǒng)出水的COD、NH3-N、濁度等指標都下降趨勢明顯,運行穩(wěn)定,在這段時間進水有異常情況下,系統(tǒng)出水水質(zhì)也能穩(wěn)定達標。
普羅的生物增效方案,操作方便,見效快。使用倍活?硝化菌種和倍活?除COD菌種,達到的效果:
1、保證了細菌最佳的生長環(huán)境,使微生物的功效得到了最大的發(fā)揮。
2、氨氮去除率提高至99%,cod去除率提高至92%.
3、以往硝化系統(tǒng)恢復大概需要一個月,此次系統(tǒng)恢復時間10天。
4、增強了系統(tǒng)的抗沖擊能力,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。